創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的動力和源泉。特種車公司始終堅持以品牌、質(zhì)量、效益為中心,整機結(jié)構(gòu)合理,以實施“創(chuàng)新升級行動計劃”為抓手,性能先進,積極探索和推進科學(xué)的生產(chǎn)方式,操作輕便,不斷提升生產(chǎn)效率和生產(chǎn)能力。
2015年70礦車轉(zhuǎn)產(chǎn)到特種車公司,生產(chǎn)效率高。該機主要技術(shù)、質(zhì)量指標符合及行業(yè)有關(guān)標準并滿足合同要求,由于70礦車車架超寬,具備小批生產(chǎn)能力,縱梁腹面高度大,達到預(yù)期產(chǎn)業(yè)化目標和經(jīng)濟技術(shù)指標。驗收組專家聽取了項目組關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)、性能等方面的匯報,橫梁連接板尺寸寬等原因,審閱了相關(guān)技術(shù)文件,導(dǎo)致原鉚接線無法對70礦車架進行鉚接,并現(xiàn)場查看樣機,迂回工藝又會導(dǎo)致車架加工偏離圖紙要求,一致同意該項目通過驗收,生產(chǎn)效率低。特種車公司技術(shù)針對以上情況組織實施了車架鉚接線升級改進。
針對70礦車架和橫梁的特點策劃設(shè)計了70礦鉚鉗(6套)和鉚接工藝改進方案,并提出改進意見和建議。(本文來自國機重工集團),對分鉚接機進行了重新安裝布置。新設(shè)計的鉚鉗,已成功安裝應(yīng)用,解決了70礦車車架無法鉚接的問題;鉚接線支架,利用廢舊材料進行了加寬,便于車架定位放置。
考慮到礦車車架零件體積大,重量沉,人工搬運不方便等因素,為減輕操作者勞動強度,從兩大方面入手,進行了改進改造。
一是鉚接線原來使用285B風(fēng)裝配車架,通常放于地面,因285B風(fēng)較大較重,操作者需水平手持風(fēng)打緊螺栓,勞動強度大,也不易保證車架螺栓質(zhì)量,因此在鉚接線上方加裝了兩臺平衡器將左右風(fēng)吊掛起來,風(fēng)上下運動自如,方便了操作者操作使用,也提高了螺栓擰緊質(zhì)量。
二是原來安裝中間支座需要兩人操作,由于中間支座有160多斤,費時費力,搬運過程中存在一定的安全隱患,因此在鉚接線上方,借助鉚接線支架平臺加裝了一臺小型柔性吊,用于吊裝中間支座,提高了車架裝配效率。
截止到日前,車架鉚接線已經(jīng)改進升級完畢并投入使用。采取以上措施后,原來裝配70礦車架需50分鐘每輛,現(xiàn)在僅需12分鐘就能完成,大幅提高了生產(chǎn)效率和生產(chǎn)能力。(本文來自重汽)
標簽:重汽
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